本报通讯员申静魏锦荣杨文斌
榆林炼油厂污水厂自2009年建成投用以来,受各种因素制约,调节罐、隔油池、气浮单元部分功能失调,生化单元整体运行效果较差,回收的污油泥无法满足污泥干化装置离心机的进料要求,影响离心机长周期、满负荷运行,大部分性质较差的污油泥只能被迫按照危废进行处置,但是危废处置费用昂贵,2017年—2019年处置费用均在1000万元以上。
面对巨大的环保压力和高昂的危废处置费,针对装置运行难题,该厂按照早谋划、细打算、重落实、见实效的思路,由生产计划部牵头,成立技术攻关小组,与供排水车间共商对策,打出一系列污油泥减量组合拳,全力推进降本增效减排工作。
2019年8月份,该厂对污水处理装置进行了投运10年以来的首次全面检修。对调节罐彻底清理及消缺,并新增两具2000立方米调节罐,增加了污水停留时间,提高油、水、泥三相分离效果。引进微纳米气浮、MBBR新工艺、新技术,提高了气浮出水水质,减轻生化运行压力,同时活性污泥的增长速度明显提高,为离心机的长周期运行提供了进料保证。
该厂以管理为抓手,调整药剂添加比例,实时监盘运行指标,全方位加强各单元运行过程管控,确保装置始终处于最佳运行状态。加强源头管控,污水分类处理,严格控制各装置外排污水指标,对高COD、高含油污水进行预处理,确保满足300吨/小时污水处理场原水要求。加强离心机运行调试,降低了原料苛刻度对离心机运行的不利影响,大大提高了离心机运行效率。
为应对不同工况下污油泥的处理,该厂2019年6月份新增除油系统及叠螺机,专门处理离心机无法处理的高含油、含水污油泥,目前因离心机在处理完内部回收油泥的前提下,还额外处理一部分污油,叠螺机已转备用状态,有效节省了运行成本。同时,引入一种“多梯度耦合+超声波”污油泥减量化处理工艺,减量率达90%,大幅降低污油泥外运成本。
一套降本增效的“组合拳”打下来,污泥干化装置离心机运行效率明显提高,含水污油泥按危废处置的量大幅降低,干化污泥产生量明显增加,总的危废处置量显著降低。与检修之前相比,含水污油泥每月按照危废处置的量平均降低了324吨、干化污泥装置离心机每月的进料量平均增加1157吨、干化污泥每月的产量平均增加了33.87吨;经核算,每月可节省危废处置费用约27.6万元,预计全年至少节支300余万元。
此外,为了进一步挖潜增效减排,该厂正积极推进“干化污泥烘干机项目”,预计今年12月份建成投用,届时可实现干化污泥的二次减量,预计全年可减量干化污泥约600吨,节约危废处置费用约91.2万元。同时,正在进行180万吨/年催化装置回炼污水场回收污油的可行性技术论证,持续做好污油泥提质增效减排攻坚战,积极助力延长石油渡过“低油价寒冬”。
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