率,减少污水排放,该厂于2007年开始筹建总处理量为400m/h污水回用装置。其中一期处理能力为200m/h,已投用。2011年系统共产出成品水约33.6万吨,具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。上年度,延炼对全厂生产系统广泛应用变频调速技术,调节用电负荷及时段用电量,全厂用电功率因数达0.96以上。LED灯的普及率,进一步降低全厂电耗。四机组发电共节电1058.8万度。
与此同时该厂还对蒸汽采取以用定产,中压逐级利用的原则,及时调整各用汽单位蒸汽的供需矛盾,加强疏水设施的应用,禁止加热、伴热蒸汽直排,加强采暖伴热的管理,能够停用的采暖、伴热线全部及时停用,有效地降低了全厂蒸汽消耗。
目前,该厂在加工量逐年递增的前提下,吨原油能源消耗量在逐年递减,节能降耗水平处于行业领先地位。
延安炼油厂做为延长石油集团最大的炼化企业,能源消耗量大。近年来,该厂通过各种措施强化能耗的管控,优化能耗合理利用措施,促进了节能水平提升,上年度该厂在原油加工量递增的前提下,吨原油加工节约水、电能耗创新低,其中吨原油消耗新鲜水1.43t/t,耗电为48.99kwh/t,在炼化企业中处于领先地位。
近年来,延炼始终坚持将节约每一滴水、每一度电贯穿炼油企业生产管理全过程,在节约水电中通过有效措施积极构建资源节约型企业,取得
实效。首先,该厂节能科加强监督检查生产系统内各个用水、用电环节的节能措施落实情况,并进行跟踪检查和考核,使职工在生产生活中养成了节约水电的良好习惯。与此同时,该厂先后实施了第一除盐水反渗透系统、浓水和污水回用、提高循环水浓缩倍数等技改举措,实现了有限水资源利用率最大化,废水排放最小化,化解了水资源紧缺的矛盾。
上年度,延炼为了平衡水资源供给,确保生产平稳,供排水车间组织技术经验丰富的职工组成技改小组实施“凝结水净水降温改造”项目,该项目于2011年6月6日正式投入生产至今,不但保证了凝结水的有效利用,还保证了系统的平稳运行,彻底解决了凝结水引起系统温度过高的问题,同时极大减少了水资源的浪费,节能减排和平稳生产成效显著。
为了进一步提高水资源综合利用
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