白银讯 截至12月23日,银光集团主导民品TDI、PVC、氯碱产品产量分别为12.29万吨、12.04万吨、12.34万吨,创历史最好水平。
今年以来,银光集团坚持问题导向,强化生产异常管控,保障生产线连续稳定高负荷运行。企业从设备基础管理、前期管理、运行管理、后期管理、持续改进等方面入手,全面梳理、排查设备管理中存在的问题,及时修订完善现有设备巡回检查、个人包机、机泵维护等制度。围绕生产线设备的实际情况,持续对转动设备进行“定期切换、定期检查”等专项工作,及时制定关重设备开机程序单,进一步规范设备操作流程;实行设备检修验收及备用设备周自查制度,及时与相关单位共同分析设备存在的故障原因、研究制定整改计划,逐步落实整改;利用视频在线监测、智能巡检等信息化手段,逐步实现关重设备的全方位、全过程管控,为TDI生产线产能的进一步释放提供了有力的保障;实施的PVC、烧碱联产项目,在大检修期间一次试车成功,9月份增产PVC产品5990吨,为PVC产品年度产量突破12万吨打下坚实的基础。
银光集团立足生产线实际,实施净化单元尾气回收项目,新增氢气产量近每小时4000标方,有效匹配了TDI生产线300单元的氢气需求;实施氢化保护反应器改造项目,提高了催化剂沉降循环效果,提升了产品产能。企业组织技术人员对氯碱生产线5#电解槽开展技术改造,将槽电压由12千安提升至13.5千安,切实提高了电解槽运行效率。利用大检修间隙,完成泡罩塔、氢压机的优化改造,有效解决了氯碱生产线扩能后氯气、氢气处理能力不足问题,确保了产业链供氯稳定。
在年产15万吨氯化氢系统优化改造建设项目中,银光集团组织管理人员每周定期召开2次项目碰头会,与相关方人员现场联合办公,及时协调解决项目施工过程中出现的工艺变更、安全环保、材料采购和施工进度等各类问题,9月10日氯化氢项目顺利点火投运,成功实现了与PVC的联动生产,充分释放了生产线产能,提升了生产效率。不断开展年产5万吨99%片碱生产线工艺优化,解决了包装落地料多、产品易结块等问题,通过改进管道防结晶工艺,每小时可节约蒸汽0.2吨,提升了生产线长周期平稳运行水平。
(王雷 刘立鹏 汪东)
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