本报讯随着气温持续走低,中国石油兰州石化公司化肥厂燃煤锅炉进入满负荷运行状态。通过首次对“环保”装置脱硫吸收塔、循环管线实施化学清洗,锅炉投煤量达到峰值时,烟气中二氧化硫浓度大幅度降低,各项环保指标实现了达标排放,成功解决了燃煤锅炉外排烟气中二氧化硫浓度大幅波动的难题。
据悉,燃煤锅炉在增加投煤量、提升运行负荷的工况下,二氧化硫浓度频繁波动一直是行业难题。化肥厂现有的燃煤锅炉采用的是双碱法烟气脱硫“环保”工艺。随着运行时间的累积,系统内出现管线结垢、塔内喷头堵塞、进塔喷淋量减小等问题,严重制约脱硫“环保”效果。为此,化肥厂组织技术骨干、操作能手,开展专项技术攻关。通过收紧沉淀池PH值、控制钠离子加入量等关键操作参数,清理沉降孔、更换喷头管线等措施,相继攻克了脱硫剂易流失、高含量杂质离子难脱除、设备易腐蚀等难题。
经过运行结果显示,锅炉投煤量达到最高值时,出口烟气中二氧化硫浓度低于国家环保指标,最大降幅达到50%。截至目前,化肥厂燃煤锅炉满负荷运行22天来,二氧化硫浓度实现连续稳定达标排放。(刘媛杰曹平)
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