本报讯合肥长安汽车总装车间有这样一位年轻人,虽是中专学历的工人,却爱动脑筋、爱创新,就连科研人员也佩服。汽车调试工韩宏圆凭借技能与创新,十年如一日兢兢业业、任劳任怨,荣获2019年“合肥青年五四奖章”。
10年前,学习汽车工业的中专生韩宏圆告别母校,踏进“合肥长安”的大门,6年的汽车装配、4年的汽车调试经历,他在理想与现实的变化中,寻找自己的定位,收获成功的喜悦,成长为技术精湛的“排除故障高手”、极富经验的青工技能培训专家和贡献突出的“行业尖兵”。
“合肥长安”不同的车型,为渴望学习和发展的韩宏圆提供了宝贵资源,每一款新车型都刺激着他的学习热情,他反复拆装、一遍遍地测试电器电路、模拟故障,电笔、螺丝刀是不离身的工具,电器图、原理图是手机中存储最多的图片。
总装车间的一端是厂里为韩宏圆建立的“劳模工作室”,进门第一眼看见一个蓝色木工板,井然有序地排布着汽车线路和电器。这是他用6296元自制的整车电器展板,愣是比60000元的市场价节约了53704元。
韩宏圆把它称为“宝贝疙瘩”,“你看,它能实现灯光系统、影音娱乐系统、空调系统等所有车辆功能模块的演示,还能进行程序验证、零部件质量验证,更加直观的整车电器培训。”
今年1月,验证一批更新后的逸动网关让“合肥长安”的研究人员犯了难,安装在转向助力上的网关不易拆卸,验证成功要花半天时间;不成功,验证车无法启动、无法刷写,影响交付。
有人提议,“听说小韩的‘劳模工作室’有个电器展板,去试试看?”结果,小韩的“宝贝疙瘩”仅用10秒完成网关功能验证。
2018年9月,ECU刷写不合格C/1000攀升至36,影响质量与效率的提升,其中原因错综复杂,设备、软件、MES系统、零件质量,都有可能关联,故障一时得不到根治。
韩宏圆迅速联动设备、工艺、区域成立攻关团,明确5类故障因素控制流程、管理标准、运行周例会,3个月时间,ECU刷写不合格率下降了85%。
新能源车量产后,总装车间出现了新的效率瓶颈——电流检测节拍超时。韩宏圆再次牵头攻关,利用IE工具平衡工位,从工序中优化节拍6秒;对设备程序进行优化,减少等待、取消制动灯重复检测优化节拍15秒,打破了瓶颈,提高了效率。
2018年夏天,第三代悦翔上市为车间生产交付带来了新问题:高配车型胎压匹配工序,单台耗时5分钟。
为不影响生产效率和交付节奏,韩宏圆主动扛下了在线下胎压匹配的任务。高峰时期,他一天需完成80台车辆匹配。有人不解地问,“你不也有自己的任务吗?忙得过来吗?”憨厚的小韩笑着说,“没事!攻关和交付都重要。白天保交付,晚上做攻关,不耽误!”
韩宏圆传授技艺毫无保留,他牵头培养的青年调试工,参加第十四届安徽省青年职业大赛荣获第二名;他自制培训课件、编排培训计划,讲解电器电路图、常见故障模式判断,并实操排除故障。他说,“除了自己做课件,在网上看到一些有用的资料,我也都会带着他们一起学习。”
一年40多场次、100多页培训课件、1200多培训人次,韩宏圆利用业余时间开办的培训课,吸引的不仅是一线青年员工,更有工艺技术人员,小小的培训室总是座无虚席。每每见此情景,韩宏圆高兴地说,“这么多人来听课,很好啊,人越多我讲得越起劲。”
(合肥晚报ZAKER合肥记者袁兵)
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